Detglider |
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An
diesem Tag war es kalt und geregnet hat es leider auch, dafür
hatten wir unsere nun bessere
Tragflügelanordnung und ein nocheinmal optimiertes Höhenleitwerk. ![]() Wie man hier sehr schön sieht funktioniert das Höhenleitwerk zufriedenstellend. ![]() Leider zeigte sich das schon die ca 20 kg differenz zwischen Detlev und mir reichen um unser Boot nur mühsam aus dem Wasser zu bekommen. ![]() Das wir nicht vollständig aus dem Wasser gekommen sind liegt daran das unser Boot leider instabil wurde. Dieses Problem haben wir zum Zeitpunkt des schreibens dieser Zeilen jedoch , hoffentlich, behoben. Der rechte Schwimmer ist jedoch zu 90% schon aus dem Wasser. Neben der Instabilität haben wir auch das Höhenleitwerk deutlich weiter nach vorne gesetzt. ![]() Zurück zur Übersicht der Entwicklungen Weiter zum nächsten Entwicklungsschritt |